號角聲疾,2024年鐵前降本硬仗激戰(zhàn)正酣。燒結(jié)廠持續(xù)深挖“降本增效”工作,圍繞品質(zhì)提升、效率提升、管理降本等維度50余項具體工作,全力吹響降本增效“集結(jié)號”,通過戰(zhàn)略解碼,構(gòu)建以產(chǎn)線精益化促鐵前極致降本的工作格局,全力推進公司各項降本戰(zhàn)略落實落地。
以“考”促干,將“算賬文化”根植經(jīng)營管理工作始終
該廠以“干部考問降本增效”活動為契機,全面梳理、挖潛鐵前創(chuàng)效新思路。圍繞“降成本、提效益”,助力精益管理和經(jīng)營效益雙提升。為調(diào)動全員工作積極性,推行“隱患排查一掃清”措施,提出將考核機制作為全員強化落實降本增效工作的重要“法寶”。
安全科負責人陳西峰介紹道:“‘隱患排查一掃清’的目的,一是算好系統(tǒng)賬,動員崗位人員將巡檢過程中發(fā)現(xiàn)的問題掃碼上傳,以便及時處理解決;二是算成本賬,每月將巡檢發(fā)現(xiàn)問題的數(shù)量質(zhì)量納入月度KPI指標,不僅有考核,更有激勵。”安全科積極參與降本增效工作獎勵兌現(xiàn)方案,每月將各單位問題整改數(shù)量進行公示,督促問題整改,做好考核和激勵,把隱患消除在萌芽階段。
“方向?qū)Γ贫群?,我們干勁也更足了?rdquo;職工們紛紛表示。
1月份以來,安全科巡檢發(fā)現(xiàn)問題105項,督促區(qū)域安全員及時整改,問題完成處理率達99.2%,設(shè)備故障率對比同期大幅下降。同時,利用能源管控平臺,做好能源介質(zhì)平衡優(yōu)化,通過避峰就谷、功率因數(shù)控制,降低用電成本。
以“改”取勝,讓老設(shè)備煥發(fā)“新活力”提升運行效能
為將成本管理理念貫穿生產(chǎn)全環(huán)節(jié),各生產(chǎn)車間步履不停、各顯神通,充分發(fā)揮現(xiàn)有設(shè)備性能優(yōu)勢,通過升級改造、加裝改良,為設(shè)備升級出謀劃策,為生產(chǎn)創(chuàng)效。
“成10#帶機尾槽型輪托料角度太小,兩側(cè)經(jīng)常性撒料,我們得想個辦法改善一下。”
“可以試一試調(diào)整皮帶托料角度。”
“這次我想從更換托輥支架入手……”
在燒結(jié)廠作業(yè)現(xiàn)場,大家集思廣益獻良策的場景早已司空見慣。皮帶機尾槽型輪托料角度是制約物料合格率的重要因素,也是設(shè)備降級的“重災區(qū)”。近日,成品區(qū)域集中力量開展技術(shù)攻關(guān)。成品班長何波帶頭上陣,用廢料大于10mm鋼板自制5組呈85°的托輥支架,安裝在機尾下料口,不僅可以防止皮帶撒料,還增加了支架強度,有效降低了皮帶消耗量,達到了節(jié)能降耗的目的。
以“節(jié)”降耗,深入挖潛精準“攻堅”探索新路徑
該廠全員參與,深挖內(nèi)潛,力爭將每一度電、每一方氣都用在刀刃上。作為新任運行車間設(shè)備員的張平,很快融入集體,加入“降本增效軍團”中。
在張平來之前,中和料場供料除塵一直是工頻控制,設(shè)備一開機,電機功率直接啟動至1250KW,容易造成電能浪費。經(jīng)過幾個月的熟悉,張平心里便有了想法,總結(jié)出了一套高效節(jié)能的控制方法:將原工頻系統(tǒng)改造為變頻系統(tǒng),原有壓力表、測溫儀等儀表仍然保留使用,電機輸出功率由原來的630KW降到了353KW,使轉(zhuǎn)運除塵始終處于節(jié)電經(jīng)濟運行狀態(tài),預計年可節(jié)約53.68萬元。(燒結(jié)廠 寧蕾)