一直以來,燒結(jié)廠牢固樹立過“緊日子”思想,充分調(diào)動全體干部職工的積極性和創(chuàng)造性,深入開展技術(shù)改造、崗位創(chuàng)新等活動,用一項項小技小改,助力公司早日打贏扭虧增盈攻堅戰(zhàn)。
第一“招”:自動控制系統(tǒng)“算”成本
內(nèi)返礦控制是燒結(jié)噸礦成本管控的關(guān)鍵環(huán)節(jié),內(nèi)返礦的庫存量是通過崗位人員定期計算判斷是否需要調(diào)整,一旦出現(xiàn)失誤,直接影響燒結(jié)礦噸礦成本。
燒結(jié)廠儀表自動化人員通過對1#、2#期內(nèi)返礦倉編寫程序,可隨時計算出倉內(nèi)內(nèi)返礦的總庫存量,再通過定時取樣,計算出30分鐘內(nèi)總內(nèi)返礦庫存的同比增長率,最后將兩個數(shù)據(jù)顯示至主控畫面并建立趨勢圖,內(nèi)返礦正負增長率和總庫存量一目了然,同時,該程序還具備歷史數(shù)據(jù)查詢功能,為燒結(jié)生產(chǎn)過程中內(nèi)返礦控制提供了數(shù)據(jù)支撐。
第二“招”:預(yù)警限位系統(tǒng)“排”隱患
水泵房是燒結(jié)設(shè)備冷卻的核心所在,但水泵房地勢較低,一旦泵房內(nèi)管道破損或遭遇大暴雨,就會直接威脅泵房設(shè)備正常運行。排水時還需要依靠崗位人員手動排水,異常發(fā)現(xiàn)不及時或積水處理不當(dāng),會出現(xiàn)很多安全隱患。
為解決這一問題,該廠通過技術(shù)論證、反復(fù)試驗,將泵房內(nèi)積水坑液位引入主控PLC,修改電腦程序,通過現(xiàn)場試驗,設(shè)定水位報警值,實現(xiàn)“積水坑水位異常主控室語音報警”,同時修改積水坑排水泵電路,水位報警啟動,排水泵同時啟動。確保水泵房出現(xiàn)異常情況后,第一時間能夠提醒崗位人員到達現(xiàn)場進行查看,采取措施排除隱患。
第三“招”:電機保護系統(tǒng)“保”生產(chǎn)
活性炭倉皮帶秤為脫硫脫硝關(guān)鍵工藝設(shè)備,其能否正常工作直接影響脫硫脫硝物料循環(huán)系統(tǒng)正常上料,一直以來,皮帶秤電機無電流顯示,且無電流保護,無法直觀的從電流變化反映皮帶負荷情況,一旦皮帶秤發(fā)生異常,便有燒壞電機的風(fēng)險。
針對這一情況,該廠在活性炭倉皮帶秤現(xiàn)場配電箱控制回路中加裝電機保護器,并設(shè)置過載電流,崗位人員可直觀觀察到皮帶秤運行三相電流,當(dāng)電流異常時,崗位人員可及時做出調(diào)整,避免皮帶秤過載停機,同時,當(dāng)電流達到設(shè)定值時,系統(tǒng)會自動做出連鎖保護,保障了設(shè)備正常運行,大幅減少了設(shè)備維修頻次,可降本10萬余元。(燒結(jié)廠 向陽 吳波)