“張力關(guān)系、各關(guān)鍵點溫度均正常,紅鋼現(xiàn)在上冷床,速度11m/s......”9月29日上午10時許,隨著一根根火龍在軋鋼廠1#棒線冷床上平鋪展開,標(biāo)著該產(chǎn)線12規(guī)格五切分螺紋鋼試軋取得成功。
為確保此次12螺五切分在1#棒線試軋順利,軋鋼廠多次組織專題會進行討論,在科學(xué)論證下,棒線車間先后對精軋活套、導(dǎo)槽、冷床滑塊等設(shè)備進行了升級改造,并對粗中軋料型、軋制表、冷床參數(shù)、倍尺剪超前系數(shù)、裙板液壓缸壓力等參數(shù)進行了優(yōu)化,確保各項基礎(chǔ)性工作落實到位。同時,試軋前一天,車間對當(dāng)班人員進行了嚴(yán)格的分工,而試軋過程中,各崗位積極協(xié)同聯(lián)動、各工序緊密銜接,最終實現(xiàn)該規(guī)格產(chǎn)品幾何尺寸、力學(xué)性能、打包質(zhì)量全部合格。
一樣的產(chǎn)品,只是將軋制工藝從該廠2#棒線“復(fù)制”到1#棒線,那為何本次試軋軋鋼廠如此重視?
原來,隨著漢鋼公司轉(zhuǎn)型升級步伐的加快,后續(xù)生產(chǎn)組織重心將進一步向轉(zhuǎn)型升級高質(zhì)量發(fā)展項目上傾斜。因此,為積極踐行公司柔性生產(chǎn)思路,更快更好搶占市場先機,在下階段面對產(chǎn)線壓縮、鋼坯供應(yīng)不足的情況下,軋鋼廠提前布局、及時主動求變,通過自主開展設(shè)備改造、工藝優(yōu)化等工作,不等不靠想辦法轉(zhuǎn)變生產(chǎn)組織模式,為公司轉(zhuǎn)型升級、提質(zhì)增效探索新路徑。
同樣,本次試軋意義重大,為軋鋼廠后續(xù)柔性生產(chǎn)模式提供了指導(dǎo),軋鋼廠也將在聚焦降低合金成本等工作上再發(fā)力,靈活運用相同工藝不同產(chǎn)線的軋制方式,推動漢鋼公司降本增效工作取得更大的突破。(軋鋼廠 黃超)