今年以來(lái),燒結(jié)廠立足實(shí)際、精準(zhǔn)發(fā)力,以降本增效為首要任務(wù),在“降”字上下功夫,在“增”字上做文章,通過(guò)開(kāi)展技術(shù)改造、工藝創(chuàng)新等工作,全方位推進(jìn)降本增效走深走實(shí)。
自主創(chuàng)新 向穩(wěn)定順行要效益
混7#皮帶驅(qū)動(dòng)屬于兩臺(tái)電機(jī)拖一條皮帶轉(zhuǎn)動(dòng)設(shè)備,皮帶機(jī)架長(zhǎng)達(dá)200米,爬坡高度達(dá)46米高,容易造成皮帶壓帶事故,此外,該設(shè)備驅(qū)動(dòng)電機(jī)過(guò)載保護(hù)為兩臺(tái)電機(jī)的總額定電流之和,一旦出現(xiàn)壓帶打滑,單臺(tái)電機(jī)或機(jī)械部分故障極有可能燒壞電機(jī),或嚴(yán)重?fù)p壞傳動(dòng)設(shè)備。
在設(shè)備員都一籌莫展時(shí),維修車間電工班的達(dá)人們利用班后會(huì)開(kāi)展“頭腦風(fēng)暴”大討論,“在最小改造成本下如何達(dá)到最優(yōu)效果?”最終,決定在控制軟啟下方的兩臺(tái)電機(jī)出線上分別安裝6支電流互感器,電流互感器再通過(guò)電動(dòng)機(jī)保護(hù)器,實(shí)現(xiàn)兩臺(tái)電機(jī)分別保護(hù),同時(shí),將互感器電流信號(hào)引入現(xiàn)場(chǎng)操作箱和主控操作畫(huà)面上,讓操作人員可以隨時(shí)根據(jù)工況流量查看電機(jī)驅(qū)動(dòng)負(fù)責(zé)的大小,在主控操作畫(huà)面上設(shè)置報(bào)警裝置,臨近設(shè)備過(guò)載時(shí)會(huì)進(jìn)行報(bào)警提示,不僅能夠及時(shí)指導(dǎo)生產(chǎn)操作,還大大提高了設(shè)備安全運(yùn)行系數(shù)。
合理排產(chǎn) 為生產(chǎn)工序降能耗
前期燒結(jié)廠10個(gè)布袋除塵器輸灰時(shí)間未進(jìn)行明確要求,對(duì)于輸灰時(shí)間和輸灰時(shí)長(zhǎng)均由各班組內(nèi)部自行安排,造成輸灰隨意,時(shí)長(zhǎng)不一,輸灰電能消耗過(guò)大。
為解決這一問(wèn)題,燒結(jié)廠設(shè)備科電氣主管結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際和電價(jià)杠桿作用,引導(dǎo)輸灰過(guò)程削峰填谷、提升用電效率、降低用電成本,對(duì)物料性質(zhì)、濃度進(jìn)行全面了解,制定布袋除塵系統(tǒng)輸灰時(shí)間實(shí)施方案,根據(jù)不同的輸灰方式采用不同的輸灰設(shè)定,該方案經(jīng)實(shí)施后,預(yù)計(jì)年可創(chuàng)效10萬(wàn)余元。
大刀闊斧 為設(shè)備性能夯基礎(chǔ)
燒結(jié)廠轉(zhuǎn)運(yùn)除塵風(fēng)機(jī)不具備調(diào)速能力,風(fēng)機(jī)啟動(dòng)采用高壓電機(jī)全壓直起,風(fēng)量通過(guò)擋板調(diào)節(jié),風(fēng)機(jī)直接啟動(dòng)再通過(guò)執(zhí)行器調(diào)壓,不僅對(duì)電網(wǎng)和機(jī)械設(shè)備沖擊大,而且這一過(guò)程會(huì)消耗大量電量,無(wú)功損耗大、效率低。
為進(jìn)一步提升設(shè)備性能、降低電單耗,針對(duì)上述情況,該廠組織電氣技術(shù)骨干對(duì)轉(zhuǎn)運(yùn)除塵風(fēng)機(jī)進(jìn)行變頻改造。通過(guò)變頻改造減少對(duì)電網(wǎng)及機(jī)械設(shè)備的沖擊,可自動(dòng)平滑加速,保護(hù)性能完善,且故障判斷顯示精度高,大大降低了風(fēng)機(jī)電耗成本,通過(guò)對(duì)比已投運(yùn)風(fēng)機(jī)節(jié)能改造案例,轉(zhuǎn)運(yùn)除塵風(fēng)機(jī)平均每天可節(jié)約570度電,預(yù)計(jì)年可節(jié)約電費(fèi)11.28萬(wàn)元。(燒結(jié)廠 大張浩)