煉鋼廠從自身工藝、設(shè)備特點出發(fā),圍繞連鑄設(shè)備改造、工藝提升,挖掘、提煉科技進步項目,經(jīng)持續(xù)推進實施,使連鑄機多項指標實現(xiàn)新突破。
工藝巧改革,節(jié)資節(jié)能提拉速
在原有的連鑄工藝、設(shè)備條件下,生產(chǎn)大斷面矩形坯時,鋼水靜壓力大,連鑄坯寬面鼓肚較為嚴重,原有的二冷一段密排裝置較少,很難控制鼓肚缺陷,如果再增加密排裝置則存在費用高、漏鋼處理時間長、拉速較低等問題。對此,煉鋼廠設(shè)備、工藝技術(shù)人員集思廣益,經(jīng)過多次研究、論證,通過提高一次冷卻強度、設(shè)定最佳二次冷卻梯度、優(yōu)化結(jié)晶器銅管倒錐度、調(diào)整保護渣指標,實現(xiàn)提拉速、降缺陷提質(zhì)量的巧妙解決方案。
為完成這一項目,煉鋼廠設(shè)備、工藝技術(shù)人員深入現(xiàn)場了解實際情況,不斷調(diào)整方案,改造后節(jié)省連鑄機二冷段密排裝置設(shè)備費用約200萬元,同時連澆過程中矩形坯拉速提高了0.7m/min。
設(shè)備巧改造,省時省費提產(chǎn)量
煉鋼廠2#連鑄機原設(shè)計主要生產(chǎn)小方坯連鑄坯,在生產(chǎn)165mm×165mm方坯時,連鑄機二冷一段采用單排噴淋裝置。近年來,因市場需求轉(zhuǎn)換為矩形坯165mm×280mm矩形坯生產(chǎn),兩種斷面拉坯過程需調(diào)整變化二冷區(qū)噴淋裝置;在連鑄坯不同斷面切換時,同時還應(yīng)更換噴淋裝置,存在切換時間長、勞動強度大、噴淋管損壞多等問題,而且頻繁拆除、影響噴淋設(shè)備的安裝精度,使鋼坯產(chǎn)生缺陷。為了減少方坯與矩形坯切換時間,降低改造成本,今年一月份以來,煉鋼廠組織生產(chǎn)技術(shù)室、設(shè)備科、連鑄車間技術(shù)和操作人員聯(lián)合攻關(guān),通過多次對比試驗、改進提升,自制三排噴淋管,巧妙地將單排與雙排噴淋管在制作時組裝焊接為一體,在165mm×165mm方坯和165mm×280mm矩形坯生產(chǎn)轉(zhuǎn)換時,使用絲口連接,在很短的時間內(nèi)快速將兩種不同斷面的噴淋水路進行切換,切換時間減少5-6小時,節(jié)省排噴淋管費用11萬元,產(chǎn)量提高35%左右,達到了省時省費提產(chǎn)量一箭三雕的效果。(煉鋼廠 劉靜)