涓涓細流匯聚成海,點點青石堆積成山。煉鐵廠從點滴做起,把降本增效當(dāng)成一種習(xí)慣、一種態(tài)度、一種責(zé)任,緊盯可控成本,精打細算,把降本增效落到實處,全力以赴沖刺二季度,圍繞成本目標(biāo),堅決打贏扭虧控虧攻堅戰(zhàn)。
治水有方、降本增效有實措
由于煉鐵廠地下管道運行時間較長,地埋管道出現(xiàn)漏水的情況時有發(fā)生,其漏點尋找難度大,周邊環(huán)境復(fù)雜,地下管網(wǎng)狀態(tài)不明,且漏水管道多為在線生產(chǎn)用水管道,對漏水管道機械開挖尋找漏點風(fēng)險高,處理方式單一。如碰到管道壓力高、漏水點大的問題,在線處理則需要尋找專業(yè)外委隊伍,且費用高昂。為了徹底消除該安全隱患,煉鐵廠設(shè)備科職工重新敷設(shè)一趟明管,將原管廢棄,但由于原管路前端無閥門,且與主管道相連,整個系統(tǒng)無法停水,必須進行在線帶壓封堵,以除后患。“水壓0.5MPa,管徑φ89mm,要徹底封堵,說干就干。”參照前期專業(yè)隊伍設(shè)備樣式,利用廢舊鉆桿和鋼板自行制作一個簡易的帶壓封堵工裝,先從回水管著手,用工裝夾住管道,支好液壓千斤頂,緩慢向管壁施壓,水管壓扁水流變細后,將封堵工裝后端管道割除、廢棄,再安裝套管閥門,將漏水成功處理。經(jīng)過這次帶壓堵漏的實戰(zhàn),此方法在煉鐵廠得到廣泛推行,先后幫助各車間實施帶壓封堵管道6趟,節(jié)約費用約10萬余元。
另辟蹊徑 巧解環(huán)境治理難題
“班長,這放料落料點揚塵太大,咱得想法子呀!”連日來,原料車間環(huán)境治理遇到了新難題,在原料車間二期焦沫倉放料過程中,料閘與汽車箱體落料點距離較大,閥門開啟后,現(xiàn)場揚塵較為明顯,導(dǎo)致職工勞動強度較大。作為環(huán)??冃н_標(biāo)的樣板間,原料車間的管理人員集思廣益,調(diào)整落料位置、增加倒流板,大家各抒己見,既要不影響車輛的進出,還要達到環(huán)境治理的效果,那就增設(shè)一趟除塵管道并入主管網(wǎng),槽下班長馮濤隨口提了一句,這句話打開了所有人的思路,尋找合適管路,計算除塵風(fēng)量,保證主網(wǎng)運行。經(jīng)過改造,現(xiàn)場的抑塵問題得到了有效改善,為環(huán)境現(xiàn)場整治,保證高爐用精料、奪高產(chǎn)發(fā)揮實質(zhì)性作用。
修舊利廢 小電機也有大效益
電氣工程師張曉峰忙完現(xiàn)場的點檢工作后,又開始張羅著和槽下班長去電機庫房忙活,走進庫房,一排排電機整齊擺放著,有大有小、各式各樣,每一臺電機上都有自己的一張身份證,上面記錄著他要去往何處,從哪個設(shè)備下線待修,備件區(qū)和待修區(qū)分類的井井有條。待修區(qū)的電振電機被開蓋開始檢查,這個零件還能繼續(xù)用,那個線圈燒了用不了,帶著槽下班長就這樣?xùn)|拼西湊又組裝一臺,據(jù)了解,下線需維修的電機有40多臺,張曉峰利用閑暇時間,已經(jīng)完成自主維修組裝10余臺,部分已重新上線使用,在煉鐵廠,這樣的人還有很多,他們堅決制止“跑、冒、滴、漏”現(xiàn)象,杜絕材料浪費,做到物盡其用,形成全員降本增效的良好氛圍。(煉鐵廠 蔣凱凱)