今年以來,漢鋼公司軋鋼廠干部職工緊盯生產(chǎn)一線,從過程管控中發(fā)散思維,匯聚全員力量用實際行動演繹人人是降本主體、處處是增效平臺的小故事,確保降本增效工作不停擺。
巧制作 節(jié)成本
軋鋼廠高線車間由于軋制生產(chǎn)速度快、連軋節(jié)奏緊的特點,生產(chǎn)中如果吐絲機吐絲管無法及時冷卻到位,便會很容易造成吐絲管的變形與磨損,從而出現(xiàn)吐亂圈、翻圈、上集卷卡鋼的生產(chǎn)事故。通常情況下,車間是利用間歇性停機時間來更換吐絲管以獲取生產(chǎn)順行,但隨之也帶來生產(chǎn)節(jié)奏、產(chǎn)量受到影響,人員作業(yè)勞動強度大等諸多問題。
發(fā)現(xiàn)問題就要努力解決問題,該車間通過現(xiàn)場不斷觀察及測量,通過查找資料研究,靈活利用平時的廢舊角料制作冷卻噴淋裝置。今年9月份,車間維修人員領用停機檢修時間在現(xiàn)場確定加裝位置,并建立補水系統(tǒng),幫助吐絲管加速冷卻。目前,自上線運行以來,已極大降低了因吐絲管變形造成生產(chǎn)事故,同時有效減少了生產(chǎn)備件消耗費用和人員勞動強度,對延長吐絲管使用壽命,提升小時過鋼量起到積極助推作用。
巧改造 提效率
“太感謝朱班長了,軋線停軋時,我們再也不用告知電工去現(xiàn)場關停油泵,現(xiàn)在只要手指輕輕一點就可以遠程控制油泵啟停。”軋鋼廠棒線車間1#、2#棒線加熱爐液壓站控制改為遠程控制后,可樂壞了該車間加熱爐的主控工。
此前,該車間加熱爐液壓站控制方式為現(xiàn)場本地操作,軋線停軋時油站3臺油泵需傳喚電工才能關停,這樣一來電機空轉(zhuǎn)很容易造成電能的浪費,也降低了工作效率。為徹底根除此設備詬病,該車間電工班長提出修改PLC系統(tǒng)程序,通過在Wincc操作界面建立主控臺與油站的聯(lián)系通道,確保在軋線停機時,主控臺操作工能第一時間對油泵進行關停,全面減少電能的損耗。
巧轉(zhuǎn)移 保安全
在該廠高線車間,粗、精軋潤滑系統(tǒng)每個潤滑油箱上都裝有十多個干式加熱器,為油箱的潤滑油溫度加熱,其供電方式為串聯(lián)供電。在加熱過程中,一旦其中某一個加熱器損壞,總開關就會跳閘導致潤滑系統(tǒng)整體停止工作,正在生產(chǎn)中的設備便會因缺少潤滑油發(fā)生故障停車。
該車間維修班組結(jié)合生產(chǎn)實際,經(jīng)研討研究后,給每一個加熱器分別安裝了一個小開關,起到分開控制的作用,及時避免了停機造成的堆鋼事故,有效化解了軋線生產(chǎn)安全的風險。
“這下好了,再也不需要擔心電阻絲燒損,造成壓鋼事故。”完成轉(zhuǎn)移改造后,軋鋼工、電氣維護人員長舒了一口氣。
當前,類似這樣的小改造,在軋鋼廠比比皆是。如對HDD300鋼材生產(chǎn)進行工藝優(yōu)化,提高了其塑性指標;現(xiàn)場檢測元件使用風機代替壓縮空氣進行吹掃,促使能源降成本約0.99元/噸……,一線員工用“竅門滿地跑,就看你找不找”的智慧,在崗位不斷自主創(chuàng)新、放光發(fā)熱,為公司高質(zhì)量發(fā)展注入勃勃生機和活力。(軋鋼廠 王倩)