7月份爐襯大修更換,給煉鋼廠2#轉(zhuǎn)爐注入了生機(jī)。“青壯年”的轉(zhuǎn)爐正式步入服役期,現(xiàn)正以突出的經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo),高效的利用系數(shù),為漢鋼公司打贏降本增效、扭虧為盈攻堅戰(zhàn)奮蹄前行。
轉(zhuǎn)爐作為煉鋼核心工藝設(shè)備,維護(hù)爐襯爐型,延長轉(zhuǎn)爐爐役其,可有效降低轉(zhuǎn)爐大修費用,節(jié)約固定費用,降低人員勞動強(qiáng)度,同時保障冶金安全。提高轉(zhuǎn)爐爐襯壽命作為煉鋼廠長效降本增效措施,就得從工藝優(yōu)化下功夫。
校企合作,專業(yè)理論領(lǐng)“航向”
轉(zhuǎn)爐冶煉簡言之也就是轉(zhuǎn)爐熔渣、渣洗的過程。轉(zhuǎn)爐爐渣堿度、熔點、黏度、各組元絡(luò)合等多種因素共同影響轉(zhuǎn)爐爐渣的冶金性能。要確保轉(zhuǎn)爐爐況穩(wěn)定,需要得到符合工藝要求的爐渣。
針對上述訴求,漢鋼公司同西安建筑科技大學(xué)冶金系進(jìn)行深入交流,雙方就研究目標(biāo)達(dá)成一致。經(jīng)過長期大量的數(shù)據(jù)模擬計算,三元相圖解讀,實際熔渣理化性能指標(biāo)分析等多種科學(xué)研究手段,同時根據(jù)高校的理論支撐和技術(shù)建議,制定了屬于漢鋼公司當(dāng)前原料現(xiàn)狀的合適熔劑配加模型,為實際生產(chǎn)過程指明了大方向。
生產(chǎn)實踐,精細(xì)操作掌“舵位”
在高校專業(yè)理論知識的基礎(chǔ)上,實際生產(chǎn)操作也進(jìn)行了新的調(diào)整。
結(jié)合鐵水一罐制經(jīng)驗摸索,廢鋼冷卻系數(shù)分配比,熔劑質(zhì)量與堿度的關(guān)系,渣中MgO同護(hù)爐效果的反饋,氧氣射流對熔池的作用關(guān)系,氧槍參數(shù)調(diào)整等,轉(zhuǎn)爐爐渣化驗分析結(jié)果,經(jīng)過操作工不斷的實踐和驗證,形成以石灰加入量公式為原則,最終確定漢鋼公司熔渣高M(jìn)gO含量、高熔點終渣、合適的堿度、穩(wěn)定的黏度、低氧化性的爐渣是確保轉(zhuǎn)爐長壽命運(yùn)行的關(guān)鍵指標(biāo)的關(guān)鍵指導(dǎo)思路。
推陳出新,過程控險避“暗礁”
前期轉(zhuǎn)爐爐況運(yùn)行存在的惡性循環(huán)問題,是本套爐役的運(yùn)行過程中重點管控的“痛點”。由煉鋼廠黨委組織,各相關(guān)專業(yè)、技術(shù)人員參與,每天召開轉(zhuǎn)爐操作分析會,會議針對轉(zhuǎn)爐良好運(yùn)行長效機(jī)制提出新的思路和措施。
“轉(zhuǎn)爐操作每一爐的異常指標(biāo)原因都要分析清楚,爐爐過,班班過,切不能顧此失彼,聽之任之。”煉鋼廠黨委書記、廠長趙志雄在分析會上說道。
通過溫度看氧性,吹煉過程看流場,煙氣濃度看速率、火焰形態(tài)看狀態(tài)等經(jīng)驗煉鋼法,同時結(jié)合循環(huán)水溫差,氣體流差,爐襯測厚,爐身溫度域等數(shù)據(jù)法分析,新老策略齊上陣,切切實實將轉(zhuǎn)爐運(yùn)行細(xì)節(jié)完全受控,確保轉(zhuǎn)爐在前期已作好整體優(yōu)化,避免后期“亡羊補(bǔ)牢”的杯水車薪。
2#轉(zhuǎn)爐已運(yùn)行一千多爐,現(xiàn)已形成高強(qiáng)度均質(zhì)熔煉層,爐襯濺渣層均勻完好,熔池維持開新爐爐型,底吹透氣率100%,完全符合冶金構(gòu)型。
目前,轉(zhuǎn)爐運(yùn)行前期基礎(chǔ)階段已順利實現(xiàn),未來長壽命經(jīng)濟(jì)爐役煉鋼廠繼續(xù)穩(wěn)扎穩(wěn)打,邁步前行。(煉鋼廠 鄧銳 周詳)