轉(zhuǎn)換視角、打破固有思維、發(fā)揮員工創(chuàng)新精神,今年以來,漢鋼公司軋鋼廠全力將設(shè)備管理和生產(chǎn)經(jīng)營工作深度融合,多點發(fā)力,推動設(shè)備平穩(wěn)向好運行,為降本增效帶來碩果累累。
引進來的“油”智慧 助力提質(zhì)增效
漢鋼公司軋鋼廠設(shè)備管理人員立足崗位,積極開展油站專項治理工作,針對軋線高速區(qū)設(shè)備故障率高的實際情況,制定措施強化油站管理、優(yōu)化油品質(zhì)量,確保設(shè)備良好運行,一舉突破了制約軋線產(chǎn)能的瓶頸問題。
軋鋼廠高線高速區(qū)域由于油站冷卻水為濁環(huán)水,且含雜質(zhì)較多,極易進入輥箱導(dǎo)致油品污染,嚴重影響設(shè)備潤滑效果。因此,控制輥箱進水是此區(qū)域油品管理的重中之重,經(jīng)對標交流后,高線維修人員每天對各油站油位進行記錄對比,根據(jù)油位波動情況,有針對性地排查是否進水與漏油。同時,車間管理層積極組織員工考察學習,通過應(yīng)用流體力學理論,給重點區(qū)域油站加裝油水分離器20臺,最終不僅高效實現(xiàn)了油水分離,促使油品質(zhì)量明顯好轉(zhuǎn)與減少成本消耗,也讓維修人員工作量大大降低,全面提升了油站管理效率,據(jù)統(tǒng)計,此舉每月節(jié)約油品消耗0.12元/噸。
推出去的“新”變化 帶來成本降低
今年開始,漢鋼公司軋鋼廠深入推進部分備件承包經(jīng)營改革,建立面向市場的備件承包運行機制,開創(chuàng)了提質(zhì)增效新篇章。對高線與棒線備件材料費用實行統(tǒng)一招議標,委派專業(yè)資質(zhì)單位進行預(yù)審,促使全年可降低備件費用400余萬元。此外,要求承包方派駐技術(shù)人員常駐現(xiàn)場,對相關(guān)備件上線運行情況及質(zhì)量進行跟蹤,及時杜絕從內(nèi)產(chǎn)生的維修費用。
另一方面,積極對導(dǎo)衛(wèi)等備件承包方式進行改進和革新,從每一分、每一毫上精算經(jīng)濟效益帳。此外,為保障分廠設(shè)備運行所需的安全庫存,軋鋼廠要求相應(yīng)承包方認真實時對現(xiàn)場及庫房導(dǎo)衛(wèi)備件數(shù)量進行盤點,有效規(guī)避自身資金占用的風險,確保生產(chǎn)平穩(wěn)運行所需備件及時更新。
改出來的“高”效率 實現(xiàn)經(jīng)濟效益
為解決生產(chǎn)經(jīng)營中的部分堵點問題,漢鋼公司軋鋼廠在生產(chǎn)、設(shè)備等領(lǐng)域成立多個技術(shù)創(chuàng)新攻關(guān)小組,極力在自我革新中實現(xiàn)經(jīng)濟效益。高線、棒線車間相繼完成水運冷卻系統(tǒng)、軋機液壓缸底座等多個改造項目,全面提高了軋線作業(yè)率,促進了備件及維修成本進一步降低。針對投產(chǎn)10余年來2#高線精軋4架次減定徑機組,曾因數(shù)次設(shè)備故障造成間歇性停產(chǎn)的情況,軋鋼廠通過優(yōu)化料型、重編軋制程序、改造導(dǎo)衛(wèi)等措施,達到了不使用該機組就能生產(chǎn)部分規(guī)格鋼材的效果,并且此改造后也可作為生產(chǎn)應(yīng)急的備用方案。今年年初,2#高線減定徑報故障無法使用的9天時間里,此備用方案卻及時發(fā)揮作用,促使2#高線日產(chǎn)持續(xù)提升,累計創(chuàng)效200萬余元。(軋鋼廠 董曉芬 沈健根)