2022年上半年,漢鋼公司軋鋼廠緊抓提產(chǎn)降本的主線,從內(nèi)釋放改革創(chuàng)新的活力,奮力譜寫(xiě)了上半年節(jié)能創(chuàng)效的優(yōu)異“期中”答卷。
擰緊“控制閥” 節(jié)流節(jié)支常態(tài)化
漢鋼公司軋鋼廠通過(guò)常態(tài)化的監(jiān)督與排查,從內(nèi)形成成本測(cè)算、預(yù)警的科學(xué)機(jī)制,使節(jié)流節(jié)支成為一種習(xí)慣。電耗方面,強(qiáng)制要求相關(guān)班組在軋線停機(jī)15分鐘以內(nèi),必須關(guān)閉各類大小型電氣設(shè)施,并從制度上剛性約束各區(qū)域日常用電情況。利用“引進(jìn)來(lái)”的技術(shù)手段,先后在2#高線風(fēng)冷線、加熱爐液壓站等區(qū)域?qū)嵤╇姾墓?jié)能改造項(xiàng)目。同時(shí),在夏季高溫用電峰值期間,分廠適時(shí)申報(bào)“避峰就谷”檢修計(jì)劃,進(jìn)一步省出電耗的“效益經(jīng)”。煤耗方面,通過(guò)科學(xué)組織生產(chǎn)提升鋼坯熱裝率,以減少二次加熱對(duì)煤氣的消耗。結(jié)合公司轉(zhuǎn)爐煤氣摻燒項(xiàng)目,再次提升能源利用效率。此外,加強(qiáng)崗位工操作技能的培訓(xùn),每班統(tǒng)計(jì)煤氣消耗,防止操作不精細(xì)造成的熱量浪費(fèi)。其它方面,定期對(duì)區(qū)域管網(wǎng)進(jìn)行排查、堵漏,及時(shí)對(duì)氣體管道、閥門(mén)進(jìn)行維護(hù),以杜絕長(zhǎng)流水現(xiàn)象和氣體能源浪費(fèi),促使節(jié)支節(jié)流成為創(chuàng)效的有力舉措。
工藝“金點(diǎn)子” 技術(shù)革新出效益
漢鋼公司軋鋼廠將技術(shù)革新視為提升自身硬實(shí)力的根基,多次通過(guò)改造和創(chuàng)新實(shí)現(xiàn)節(jié)能降耗。將2#高線預(yù)精軋料型進(jìn)行工藝優(yōu)化與統(tǒng)一,這樣該條產(chǎn)線無(wú)論是計(jì)劃盤(pán)螺或盤(pán)圓生產(chǎn),都只需調(diào)整精軋及減定徑區(qū)域,不僅全面提升軋線生產(chǎn)效能,降低非必要能耗,也大大減少了人員的勞動(dòng)強(qiáng)度。巧用“金點(diǎn)子”助力生產(chǎn)效率,針對(duì)粗軋1架軋機(jī)夾鋼延誤的情況,技術(shù)人員巧妙實(shí)施在軋機(jī)進(jìn)口導(dǎo)衛(wèi)內(nèi)的變形區(qū)域進(jìn)行廢鋼切割,而后通過(guò)軋機(jī)正、反靈活將廢鋼推出吊走,此項(xiàng)小小的改動(dòng),極大降低了加熱爐停機(jī)保溫產(chǎn)生的能源消耗。此外,通過(guò)對(duì)盤(pán)螺成品架輥環(huán)的月牙間距和軋制標(biāo)識(shí)刻字進(jìn)行技術(shù)優(yōu)化,進(jìn)一步提高了過(guò)鋼量,有效避免了堆鋼停機(jī)期間設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)帶來(lái)的電力消耗。
集聚“小智慧” 帶來(lái)創(chuàng)效新活力
漢鋼公司軋鋼廠積極開(kāi)展全員“修舊利廢”“查找提改獻(xiàn)”“合理化建議”等活動(dòng),廣聚基層員工的智慧,從內(nèi)釋放改革活力。今年上半年,軋鋼廠共收集合理化建議112條,一系列針對(duì)設(shè)備、工藝、技術(shù)、管理、安全等方面的措施和制度相繼推行并落實(shí)到位,累計(jì)造經(jīng)濟(jì)效益達(dá)130余萬(wàn)元。同時(shí),進(jìn)一步完善相關(guān)獎(jiǎng)勵(lì)制度,調(diào)動(dòng)廣大員工參與降本增效工作的積極性,一方面在設(shè)備改造突出、降本顯著的項(xiàng)目上,按照崗薪比例給予參與人員30%-50%的獎(jiǎng)勵(lì),切實(shí)營(yíng)造全員主動(dòng)作為、敢于擔(dān)當(dāng)?shù)姆諊?。另一方面,?shí)行以經(jīng)濟(jì)獎(jiǎng)勵(lì)為主,納入評(píng)優(yōu)、評(píng)先和晉升標(biāo)準(zhǔn)評(píng)定為輔的兩種方式,雙管齊下讓職工主動(dòng)參與各類技術(shù)改造之中,為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)注入強(qiáng)勁動(dòng)能。(軋鋼廠 晏小惠 沈健根)