今年以來,軋鋼廠以苦干、實干為統(tǒng)領,以巧干為破題之道,篤行不怠爭當高質量發(fā)展的先行者,奮力跑出軋鋼降本增效的“加速度”。
夏日里的“軋鋼藍” 書寫奮斗篇章
在6月公司單系統(tǒng)檢修之前,軋鋼廠高線車間加熱爐汽包頻繁出現(xiàn)上水困難的故障,而特種設備作業(yè)維修需要先泄壓再安全隔離。為確保此類設備故障完全消除,軋鋼廠設備維修人員厲兵秣馬,積極利用公司檢修時間,拉開了“戰(zhàn)高溫、斗酷暑”的奮斗篇章。
由于檢修安全需要升級管理,該車間負責人為確保萬無一失,嚴格全程督查跟蹤。當安全措施準備完成后,一場與時間賽跑的“搶修賽”便鳴槍開始,掛倒鏈、拿扳手……高線維修人員迅速進入作戰(zhàn)“戰(zhàn)位”,密實的防護服、高溫的加熱爐區(qū)域、狹窄的作業(yè)環(huán)境,短短半小時他們?nèi)肀惚?/span>汗水侵占,但大家顧不上擦拭,時間在一分一秒的過去,心里卻憋著一股勁想著盡快將汽包故障排查出來。幾經(jīng)輪番上陣,隨著最后一根螺絲的緊錮,全員的臉上露出滿意的笑容,加熱爐汽包恢復補水并充壓,這場攻堅戰(zhàn)落下帷幕。
“時間緊、任務重,設備哪里有問題,我們定會第一時間進行檢修,堅決保證設備順利運行”滿頭大汗的維修班長小王堅定的說出了他的心聲,也用自己的行動詮釋著“人心凝聚,大事可成”的八字箴言。
生產(chǎn)中的“經(jīng)濟賬” 帶動成本降低
按照“時間推進一小步,降本增效落實一大步”的目標要求,今年以來,軋鋼廠聞“峰”而動,嚴格對照用電高峰與低谷時間段來落實每日生產(chǎn)工作。結合公司相關文件及自身生產(chǎn)、工藝特點,圍繞降本增效目標任務,對生產(chǎn)過程中可調(diào)控的操作設備進行全面梳理,制定《軋鋼廠“避峰就谷”作業(yè)方案》,全面實施“避峰生產(chǎn)”行動。將執(zhí)行創(chuàng)效情況與班組、個人績效得分相掛鉤,讓“多創(chuàng)多得、少創(chuàng)少得”成為軋鋼生產(chǎn)管理新常態(tài),激發(fā)全員持續(xù)提高電能利用率,深挖軋鋼降本增效潛能。開展并實施2#高線工藝優(yōu)化方案,實現(xiàn)噸鋼可節(jié)約電能環(huán)比降低1.33%。截至5月底,軋鋼廠高線電耗和棒線電耗均實現(xiàn)最好水平,減少軋鋼廠加工費同比下降2.21%。
改出來的“金鑰匙” 拓寬降本之路
自建廠至今,軋鋼廠高線加熱爐液壓站、汽化循環(huán)泵共有的10臺電機一直運用直接啟動方式運行,但由于啟動時電流過大,抽屜柜插件頻繁損壞,經(jīng)常導致供電母排“放炮”、變壓器跳閘等情況,極易造成長時間停爐保溫,給生產(chǎn)帶來極大影響。
為解決此問題,軋鋼廠設備科成立技術攻關小組,將加熱爐區(qū)域液壓站、汽化循環(huán)泵10臺電機直接啟動的運行方式改造為“軟啟動”運行。這一改造,使得在啟動電動機時,不僅避免了設備傳動柜中關鍵電氣元件的損壞,也降低啟動電流,避免電機由于過流情況造成跳閘等突發(fā)事件。
目前,軋鋼廠設備科已分別對高線加熱爐液壓主泵、汽化循環(huán)泵的8臺90KW電機,2臺75KW電機進行了改造,徹底解決了啟動時過流分閘短路問題、變壓器跳閘造成的生產(chǎn)誤機等問題,年節(jié)省備件材料環(huán)比減低3.3%。(軋鋼廠 董曉芬)