今年以來,設(shè)備管理中心立足自身實際,不斷加大改革創(chuàng)新力度,按照“實用、創(chuàng)效、有用”的原則,引導(dǎo)和組織職工扎實開展創(chuàng)新創(chuàng)效活動,通過技術(shù)革新,逐漸實現(xiàn)了設(shè)備運行高效化、創(chuàng)效路子多元化。
電器小改造,技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)實效。針對煉鐵廠1#高爐PLC信號從現(xiàn)場傳輸直接至PLC輸入模塊,中間無信號隔離,若現(xiàn)場出現(xiàn)信號線短路或接地,易發(fā)生模塊通道燒損、PLC系統(tǒng)電源閃斷、系統(tǒng)電氣連鎖信號不暢等問題。該中心充分發(fā)揮職能作用,利用電氣自動化管理優(yōu)勢,因地制宜,對煉鐵廠1#高爐所有PLC信號傳輸加裝中間繼電器,實現(xiàn)PLC信號隔離,避免因現(xiàn)場PLC信號線或電氣元件短路、接地等故障,確保高爐電氣自動化系統(tǒng)穩(wěn)定運行。據(jù)測算,改造后每年可減少因電氣線路故障造成的經(jīng)濟損失30余萬元。
設(shè)備微調(diào)整,安全方便提效率。在日常檢查中,該中心得知因煉鋼廠吹氬平臺懸臂吊現(xiàn)場環(huán)境復(fù)雜,傳統(tǒng)懸臂吊控制為手柄控制,控制線隨懸臂吊移動,人員現(xiàn)場操作不方便、不安全,控制線易發(fā)生短路、斷路等,造成設(shè)備故障。為破解此項難題,中心員工李龍明巧思冥想,提出將煉鋼吹氬平臺懸臂吊手柄控制系統(tǒng)做備用(或者拆除),加裝無線遙控控制系統(tǒng),經(jīng)過改造后,每年懸臂吊的設(shè)備故障率大大降低,同時也降低了維修人員勞動強度,提高崗位操作人員的安全性,實現(xiàn)了安全、效率雙提升。
通風小改造,改善作業(yè)大環(huán)境。針對軋鋼廠雙高線熱機軋制變壓器室內(nèi)通風效果不好、室內(nèi)溫度高等問題,該中心組織技術(shù)人員結(jié)合作業(yè)區(qū)域?qū)嶋H,對熱機軋制整流變壓器室進行通風改造,通過現(xiàn)場將原有的兩個小換氣扇更換為大型通風機,有效改善了通風效果,變壓器室內(nèi)溫度得到了有效控制,進而改善了2臺變壓器的運行環(huán)境溫度,起到了防暑降溫的效果,確保設(shè)備安全度夏。(設(shè)備管理中心 龍玉帆)