今年以來,漢鋼公司上下形成“過緊日子”思想,探索降本增效新途徑,找準(zhǔn)降本切入點,深挖內(nèi)潛不放松,促進(jìn)生產(chǎn)精益化,能源效能最大化。
“有氧呼吸”讓鋼包烘烤“燃”了
溫度是煉鋼的靈魂。鋼包作為盛鋼水的關(guān)鍵設(shè)備,需烘烤至一定溫度后,才能保證承接鋼水過程溫度損失小,通常鋼包烘烤利用生產(chǎn)過程回收煤氣的燃燒進(jìn)行加熱,需要在氧氣的助燃下促使煤氣有效地燃燒。由于漢鋼公司全系統(tǒng)生成組織節(jié)奏調(diào)整、檢修單系統(tǒng)生產(chǎn)等影響煤氣的供應(yīng)量及品質(zhì),導(dǎo)致煤氣熱值變差,在常態(tài)下供氧燃燒熱效率偏低,有時長達(dá)數(shù)小時,在“缺氧”狀態(tài)下燃燒煤氣,無法保證鋼包的烘烤溫度達(dá)標(biāo)。
面對這樣的突發(fā)情況,煉鋼廠圍繞生產(chǎn)穩(wěn)定為重心,對標(biāo)行業(yè)先進(jìn)的生產(chǎn)模式,引進(jìn)具有富集氧氣的裝置助燃煤氣的新技術(shù)。煉鋼廠結(jié)合煤氣實際條件,以6#臥式烤包器為“試驗基地”升級改造,并對多個鋼包采取富氧燃燒煤氣的烘烤模式,歷經(jīng)3個月的調(diào)試、試運行,確保了鋼包上線使用前內(nèi)壁溫度達(dá)到1100℃以上,實現(xiàn)了低壓力、低熱值煤氣的“富氧”燃燒,極大地激發(fā)了煤氣的燃燒放熱量,讓厚重的鋼包得到充分“有氧呼吸”,并在灼烤中完成盛裝鋼水的“使命”,為轉(zhuǎn)爐鋼水吊裝過程降低熱損失,降低生產(chǎn)能耗成本具有顯著成效。
“安全遮蓋”讓鋼包蓄熱“火”了
鋼鐵冶煉過程始終伴隨著高溫,而在生產(chǎn)過程中,受鐵水供應(yīng)不足、單澆次停機快換等生產(chǎn)間斷期間,時常會將高溫鋼包臨時停用1-2小時,短時間內(nèi)鋼包溫度明顯降低,據(jù)統(tǒng)計,在此期間單個鋼包烘烤約增加煤氣消耗2300m³。如何降低停機期間鋼包低熱損失又滿足鋼包上線使用的溫度要求,這一直是困擾著煉鋼人的一個重要問題。
煉鋼廠集思廣益,多次探討設(shè)計,持續(xù)跟蹤鋼包溫降熱損和鋼包外形變化,制定出在鋼包上口安裝與包沿嚴(yán)密咬合的遮蓋保溫措施,并逐步對在線鋼包實施了改造。目前,跟蹤對比加蓋鋼包的溫降變化,每次停機2小時,較之前平均溫降減少100-200℃,既保障鋼包上線溫度,為鋼包穩(wěn)定安全運行創(chuàng)造了良好的條件,又大大節(jié)約煤氣消耗,為公司高效生產(chǎn)、經(jīng)濟運行、環(huán)保低碳發(fā)展貢獻(xiàn)不竭的動力。(煉鋼廠 莊貴林)