元月份,煉鐵廠(chǎng)以“低碳低耗”為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)指導(dǎo)思想,將生產(chǎn)方向由規(guī)模效益型向成本效益型轉(zhuǎn)變,通過(guò)強(qiáng)化精料管控、匹配適宜冶強(qiáng)、實(shí)施低硅冶煉等措施,焦比達(dá)到高爐投產(chǎn)以來(lái)歷史新低,環(huán)比降低29.49kg/t,產(chǎn)生創(chuàng)效額約1800萬(wàn)元。
強(qiáng)化精料管控,延伸管理
進(jìn)入元月份以來(lái),入爐料綜合品位持續(xù)在56.20%以下,面對(duì)品位大幅度降低的原料條件,如何保證爐況長(zhǎng)期穩(wěn)定順行,還要確保完成焦比368kg/t的既定目標(biāo),不僅是技術(shù)難題,更是巨大挑戰(zhàn)。煉鐵廠(chǎng)不等不靠不要,積極主動(dòng)作為,緊密結(jié)合目前生產(chǎn)實(shí)際,對(duì)爐料實(shí)施精細(xì)化管控,控制焦炭入爐粒級(jí),降低篩分速度,逐步將焦炭篩板25mm調(diào)整至22mm,通過(guò)縮小篩孔,減少焦批焦丁分流,保證了主焦焦層厚度,并將焦炭振篩速度下調(diào)至3kg/s,確保爐內(nèi)中心料柱具有較好的透氣性和透液性,同時(shí)實(shí)行“我用我要看,我用我要管”的物料延伸管理機(jī)制,由原料組牽頭成立物料檢查小組,從焦炭計(jì)劃采購(gòu)、裝車(chē)出廠(chǎng)、發(fā)運(yùn)銜接、料場(chǎng)規(guī)劃、使用配比等全方位、全過(guò)程管控,并以堆新吃舊、吃舊搭新等多種配加方式,穩(wěn)定了入爐焦炭整體質(zhì)量和水分,為穩(wěn)定爐況夯實(shí)了爐料質(zhì)量保障基礎(chǔ)。
匹配適宜參數(shù),降低冶強(qiáng)
高冶強(qiáng)在高產(chǎn)量的同時(shí),伴隨著爐腹煤氣發(fā)生量過(guò)剩,爐內(nèi)煤氣流速高,不利于煤氣利用率提升,致使能耗無(wú)效流失。為了進(jìn)一步降低能耗,該廠(chǎng)通過(guò)控風(fēng)、控氧來(lái)實(shí)現(xiàn)降低冶強(qiáng),而如何匹配之間的參數(shù)是關(guān)鍵所在,風(fēng)量是高爐的生命線(xiàn),鼓風(fēng)動(dòng)能過(guò)低會(huì)導(dǎo)致高爐爐缸活躍性變差,富氧過(guò)高會(huì)引起頂溫不足,從而加大煤氣除塵處理難度,嚴(yán)重的會(huì)造成管道堵塞、縮短除塵布?jí)勖?,而富氧過(guò)低又會(huì)造成料速過(guò)慢,引起頂溫高,同樣不利降耗。通過(guò)不斷摸索,采取了階梯減風(fēng)、輔助用氧的辦法,即逐步減風(fēng)關(guān)注爐缸狀態(tài),如無(wú)下滑狀態(tài),繼續(xù)嘗試降低風(fēng)壓,同時(shí)根據(jù)頂溫情況,調(diào)整富氧,保證了爐頂溫度始終保持130℃以上,在爐缸活躍的前提下,摸索出了適宜的冶煉強(qiáng)度。
實(shí)施低硅冶煉,降低能耗
冶煉過(guò)程中若爐溫控制過(guò)高,不僅造成熱量損失,還會(huì)影響渣鐵流動(dòng)性,不利于爐缸活躍。為了及時(shí)的做好爐溫管控,該廠(chǎng)下發(fā)了《爐溫控制要求的通知》,在滿(mǎn)足鐵水物理熱需求前提下,以【Si】0.20-0.40%為操作區(qū)間,0.30%作為操作目標(biāo)值,同時(shí)建立了高爐爐型分級(jí)體檢管控機(jī)制,并形成《高爐健康體檢制度》,該制度讓高爐自己發(fā)言述說(shuō)病痛,使高爐的分析判斷由單向變?yōu)榛ネ?,由點(diǎn)面變?yōu)榱Ⅲw,有效的對(duì)高爐重點(diǎn)運(yùn)行參數(shù)做到了全面適時(shí)監(jiān)測(cè),通過(guò)對(duì)比管控標(biāo)準(zhǔn),用數(shù)據(jù)正確衡量高爐的運(yùn)行狀態(tài)和趨勢(shì)狀態(tài),解決了高爐操作意見(jiàn)不統(tǒng)一、隨意性等問(wèn)題,逐漸形成高爐標(biāo)準(zhǔn)化的管理體系,同時(shí)此體系也為低耗冶煉提供可視化的數(shù)據(jù)支撐。(煉鐵廠(chǎng) 卜云飛)