6月12日,煉鐵廠原料車間在日常設備點檢中,設備員小毛發(fā)現(xiàn)K6輸送機機尾滾筒軸承異響劣化程度越來越嚴重,小毛看在眼里,急在心里,K6輸送皮帶是為1#、2#高爐供應燒結礦的主力皮帶,屬于公共上料系統(tǒng)。更換滾筒按照平時檢修用時需3小時左右,在雙系統(tǒng)生產(chǎn)時K6皮帶根本停不了3小時,針對這一問題原料車間設備管理人員主動作為,壓縮檢修時間,利用中間倉空倉、高架料倉滿倉時K6能停2.5小時這一有利條件,將更換滾筒時間控制在2.5小時以內(nèi)。說干就干,原料車間設備管理人員首先確認備件型號、檢查備件情況、申報車輛轉運、協(xié)調機修人員準備,6月13日將所有準備工作部署到位以后,夜班將高架料倉打滿,全力為“小檢修”搶時間。
6月14日7點30分,機修班長老杜、崗位工老郭早早到達現(xiàn)場做好準備工作。8點22分,K6輸送機緩緩停下,小毛一聲令下,檢修開始。只見他們?nèi)蔽溲b,有條不紊的忙著各自的工作,有人拉倒鏈,有人起配重,還有人拆除防護罩。他們沒有因為是搶修而有任何慌亂,一切按照預定計劃進行,9點02分,K6機尾滾筒更換完成,9點36分,滾筒調試正常,恢復安全設施后投入運行,僅用時74分鐘,比原計劃整整提前一半時間?粗н\行正常,機修人員都露出欣慰的笑容,看著他們被汗水打濕的后背,不由自主的給他們豎起大拇指。
每一次的檢修,都是與時間的賽跑,每一次的檢修,都離不開精心安排,每一次的檢修,都是力量與汗水的結合。正是因為有這樣的一群人,用智慧和汗水,保證設備零事故,為生產(chǎn)保駕護航。(煉鐵廠 周陽)