四季度以來,在漢鋼公司軋鋼廠涌現(xiàn)出了一批又一批的“降本增效達人”,他們一點一滴深挖潛,一分一厘巧增效,走出了一條精彩的降本之路,為分廠打好降本增效攻堅戰(zhàn)貢獻力量!
李恒:永葆“維修達人”本色,當好設備“好保姆”
在軋鋼廠軋機裝配車間,李恒是機床維修的佼佼者,他有一個習慣,有空就會翻查設備制造廠家提供的技術資料,他說:“要提前了解設備的傳動、液壓、潤滑原理,這樣,出問題的時候才不會盲人摸象”。
“李恒,4號機床輥環(huán)夾緊裝置出故障了!輥環(huán)都沒法加工,麻煩你給看看!”
來到機床后面,李恒先是用他的“火眼金睛”查看液壓油箱各部件的完好性,并在一邊拆零部件、一邊檢查中發(fā)現(xiàn)原來是因為油箱上液壓閥門密封失效,導致閥門漏油,從而造成夾緊裝置不工作。而后,李恒經(jīng)過精密的維修處理,夾緊裝置逐步恢復了正常!
“設備九分靠養(yǎng),一分靠修!”這是李恒常說的一句話,他還定期對設備進行深入的保養(yǎng)工作,以提升設備狀態(tài),減少設備的故障率,為輥環(huán)加工保駕護航。
茍強:盡顯“車工達人”本色,變廢為寶降成本
茍強,是軋鋼廠軋機裝配車間車工,他用瀾熟高超的技術、精益求精的態(tài)度經(jīng)過2天的“急行軍”加工,緩解了兄弟單位的眉燃之急,也為車間和分廠降本增效做出了積極的貢獻,贏得了領導和同事一致的好評。
曾經(jīng),他說過一句話:“我要成為最好的車工,我要用車床成就我的夢想!”
為了實現(xiàn)他的夢想,他苦練操作技能,不斷從刀具修磨上下功夫,根據(jù)不同的加工要求,降低材料的浪費和刀具的消耗。其次,在車床操作方面,他不斷積累相關的加工經(jīng)驗,無論是從別的同事身上學習,還是其他渠道掌握操作技術,他都要親自實踐操作,將別人的經(jīng)驗變成自己的財富。
2015年6月份,軋鋼廠車工技能比武,他獲得第三名的成績;2018年3月份漢鋼公司車工技能比武榮獲第二名;2018年7月份代表漢鋼公司參加陜煤化集團“陜鋼杯”車工技能比武獲得第四名的成績;2020年漢鋼公司車工技能比武榮獲第一名的榮譽。
一次一次的榮耀,一次一次的光環(huán),包圍著他,他沒有依此而驕傲,他說:“通過比賽,我才能看到自己的差距,我才能從中找出自身不足,我還得繼續(xù)努力,為漢鋼公司降本增效盡一份我的綿薄之力!”
劉偉:凸顯“內(nèi)科醫(yī)生”本色,善研終能創(chuàng)效益
“劉偉,據(jù)軋線反饋,水管澆注效果不明顯,軋輥消耗比較大!”
“收到!馬上處理!”
在近期生產(chǎn)中,軋機裝配車間班長劉偉便遇到這一突發(fā)情況,但他卻根據(jù)目前水管實際運行狀況分析得出,軋機出水分散,過鋼時冷卻水不能集中澆注在軋輥上是主要原因,同時由于冷卻水分散,多余的水沖散在軋機支撐座或軸承座,造成軋機并發(fā)其他“病癥”,影響了鋼材軋制的產(chǎn)量、成材率、成本和作業(yè)率等多項重要經(jīng)濟指標。
針對以上判斷,“內(nèi)科醫(yī)生”劉偉積極思考,與骨干人員在現(xiàn)場研究討論,初步制定了水管改造的方案,利用“縫補術”對水管進行改造。劉偉和他的團隊用靈巧的雙手通過測量、裁剪、擴孔、焊接的“內(nèi)科手段”,成功改造出一副水管,經(jīng)過軋線粗軋軋機近期的使用后,效果非常明顯,不僅提升產(chǎn)量、成材率和作業(yè)率、減少成本,還降低了人員勞動強度和勞動量。
“只有深入現(xiàn)場挖掘,掌握各個工藝生產(chǎn)環(huán)節(jié)要求,才能更好、更快提出并開展降本增效工作。”劉偉是這么說的,也是這么做的。他每天堅持深入一線,了解和熟悉現(xiàn)場設備的運行情況,掌握了大量的工藝知識,并對現(xiàn)場很多工藝細節(jié)都有自己獨到的理解。(軋鋼廠 陳瑤)