春風十里萬物生,實干奮戰(zhàn)恰其時。漢鋼公司煉鋼廠同心戰(zhàn)能耗,全力助降本,從氧耗、電耗入手,以“心”換“新”,向“新”而行,扎實推進煉鋼工序能耗再降低,奮力開創(chuàng)降本增效新局面。
深挖“內(nèi)生”動力,實現(xiàn)電耗“突圍”
“單爐冶煉周期、精煉渣程度、轉(zhuǎn)爐出鋼溫度是導致精煉過程電耗較高的主要因素。”精煉爐車間主任吳華分析道。“發(fā)現(xiàn)癥結(jié),我們必須及時診治,縮短精煉冶煉時間,加快精煉渣回收勢在必行!”他堅定地說道。
近期,該廠以降低電耗為目標,通過給地下料倉除塵風機加裝高壓變頻器,實現(xiàn)料倉上料與非上料過程中除塵風機自動切換控制模式,節(jié)電率達到60%。期間,該廠安排生產(chǎn)技術(shù)人員,每日對精煉爐鋼水溫度、冶煉鋼種、加熱時間等數(shù)據(jù)進行監(jiān)測、統(tǒng)計,反復勘察計算,對生產(chǎn)過程進行控制優(yōu)化,將精煉爐單爐平均加熱時間由原來的25分鐘/爐調(diào)整為16分鐘/爐,實現(xiàn)了精煉爐的高效冶煉。同時,對熱態(tài)下的精煉渣進行回收利用,促進精煉化渣、降低精煉電耗。一季度,精煉爐本體電耗較2023年降低7.23kwh/t,為公司提質(zhì)降耗貢獻力量。
聚力“過程”攻關(guān),促進氧耗“破冰”
“王朋帶兩人去爐前,其余人員跟我上塔樓,仔細檢查,確保氧氣消耗再降一級。”韓偉邊說邊整理檢查記錄表和維修工具,帶領(lǐng)員工迅速趕往塔樓巡檢。
為了降低氧氣消耗,該廠成立攻關(guān)小組,小組成員每天對爐口、煙罩結(jié)渣情況,以及氧槍等重點用氧設(shè)備進行檢查。在優(yōu)化工藝操作過程的同時,精進出鋼碳含量,穩(wěn)定轉(zhuǎn)爐裝入量,提高一次點吹爐次比率,并利用好廢鋼烘烤爐,對入爐廢鋼進行烘烤,確保吹煉時間穩(wěn)定,尋找最佳轉(zhuǎn)爐吹氧時間,提升氧氣利用率。秉承“能省則省,能降必降”的降本原則,牢固樹立過“緊日子”思想,圍繞“過程控制”精準施策,扎實推進降本工作落地落實。截止目前,氧氣消耗較上月降低5.28立方/噸,進一步打開降本增效新格局,不斷向精益煉鋼邁進。
此外,針對工序能耗高問題,煉鋼人眼睛向內(nèi),集思廣益促思想“破冰”,積極開展全員降本增效活動,深挖介質(zhì)消耗及能源回收的增效點,制定能源指標提升攻關(guān)方案,按照日、周、月細化目標、措施和考核,定期分析各區(qū)域成本使用情況,切實將降本工作抓實抓細抓落地,帶動全員聚力攻關(guān)。(煉鋼廠 劉莉)