練“內(nèi)功” 強(qiáng)根基 漢鋼公司鋼鐵料降耗見實(shí)效
    發(fā)布日期:2024-03-15    作者:劉超 焦鵬飛    
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    春光無限好,萬象“耕”新時(shí)。漢鋼公司以鋼后創(chuàng)效項(xiàng)目為主攻方向,以鋼鐵料消耗為降本重點(diǎn),大膽創(chuàng)新、多措并舉,通過提高留渣操作比率、降低熔劑消耗、金屬冷料回收等多項(xiàng)措施,助推降本增效走深走實(shí)。在降低煉鋼轉(zhuǎn)爐鋼鐵料消耗攻關(guān)方面取得了階段性突破,截至目前,煉鋼鋼鐵料消耗同比降低7.28kg/t。

    不讓步,嚴(yán)把石灰“質(zhì)量關(guān)”

    石灰是煉鋼的主要熔劑,其質(zhì)量直接關(guān)系到成渣速度和煉鋼的經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)。嚴(yán)格控制石灰質(zhì)量,保證入爐石灰有效CaO含量、活性度、粒度及輕燒白云石MgO含量,是轉(zhuǎn)爐冶煉主要工作之一。

    煉鋼廠從入倉原料檢驗(yàn)入手,嚴(yán)格抽檢制度,并做好信息傳遞,確保轉(zhuǎn)爐吃上“放心糧”。同時(shí),細(xì)化渣料加入模式,根據(jù)原料條件制定嚴(yán)格的配加熔劑數(shù)量,由技術(shù)員全程監(jiān)督,堅(jiān)決不浪費(fèi)每一公斤石灰。由于轉(zhuǎn)爐煉鋼爐渣中含有一定的鐵珠,很難通過工藝技術(shù)措施來降低,因而降低煉鋼渣中鐵珠損失主要采用降低煉鋼渣量來實(shí)現(xiàn)。通過提升石灰質(zhì)量,合理操縱氧壓和槍位,進(jìn)一步加速了渣化速度,減少了石灰用量,石灰消耗同比降低2.89kg/t。

    練“內(nèi)功” 強(qiáng)根基 漢鋼公司鋼鐵料降耗見實(shí)效

    不松懈,找準(zhǔn)提質(zhì)“著力點(diǎn)”

    煉鋼廠落實(shí)關(guān)鍵指標(biāo)“爐爐清日日結(jié)”制度,當(dāng)班操作工對每一爐鋼鐵料消耗指標(biāo)進(jìn)行核算,未完成的爐次進(jìn)行原因分析,并告知下一個(gè)班組,避免類似問題重復(fù)性發(fā)生。制定轉(zhuǎn)爐冶煉“工藝控制卡”,實(shí)現(xiàn)“一鋼一卡”制,定期對各班組指標(biāo)完成情況進(jìn)行總結(jié)分析,對生產(chǎn)過程存在的問題協(xié)調(diào)處理,通過PDCA閉環(huán)管理,全面提升各崗位人員操作水平,保障生產(chǎn)工藝指標(biāo)順利完成。

    同時(shí),根據(jù)熱平衡、物料平衡,調(diào)整工藝制度,采用“留渣”操作模式,既可早去鱗,又可減少石灰用量,在降低熔劑消耗的同時(shí),還可以降低渣中帶鐵量,從而降低鋼鐵料消耗。 

    練“內(nèi)功” 強(qiáng)根基 漢鋼公司鋼鐵料降耗見實(shí)效

    不浪費(fèi),按下物料“回收鍵”

    為了進(jìn)一步提高金屬收得率,煉鋼廠對生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的含鐵量較高的倒?fàn)t渣、大塊鋼渣、中包塊、坯頭坯尾等金屬冷料進(jìn)行回收,“變廢為寶”降低鋼鐵料消耗。

    從去年12月份開始,煉鋼廠對產(chǎn)生的鋼渣及大塊鋼渣進(jìn)行全部集中堆放,安排專人負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)運(yùn),從渣跨區(qū)域協(xié)調(diào)配合直接進(jìn)斗入爐,作為含鐵原料使用。同時(shí),為鼓勵(lì)全員積極參與,將每個(gè)班組鋼渣回收數(shù)量與員工績效工資掛鉤,進(jìn)一步提高員工的積極性。通過這一舉措,有效減少了轉(zhuǎn)爐爐渣中帶走的金屬損失,鋼渣粉配加較之前增加2.8kg/t,有效降低轉(zhuǎn)爐鋼鐵料消耗。(煉鋼廠 劉超 焦鵬飛)

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