小技小改解難題,助力一線保生產(chǎn)
    發(fā)布日期:2022-02-24    作者:李少波    
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    為優(yōu)化燒結(jié)生產(chǎn)工藝,提升燒結(jié)礦質(zhì)量,降低人員勞動(dòng)強(qiáng)度,燒結(jié)廠維修車間充分發(fā)揮人員技術(shù)優(yōu)勢(shì),主動(dòng)請(qǐng)纓進(jìn)行多項(xiàng)技術(shù)和設(shè)備改造,確保安全生產(chǎn)穩(wěn)定順行,生產(chǎn)效率持續(xù)提升。

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    燒結(jié)點(diǎn)火爐——燃燒自動(dòng)控制改造

    前期,燒結(jié)料面點(diǎn)火控制是由看火工根據(jù)煤氣流量及料面點(diǎn)火情況進(jìn)行手動(dòng)調(diào)整,存在滯后性。煤氣波動(dòng)時(shí),會(huì)出現(xiàn)因調(diào)整不及時(shí),點(diǎn)火溫度過低或者點(diǎn)火時(shí)間不夠,導(dǎo)致料層表面欠熔,影響成品率。維修車間技術(shù)人員結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際,在點(diǎn)火區(qū)域增加了6臺(tái)可遠(yuǎn)程控制的電動(dòng)調(diào)節(jié)閥,按照工藝要求,主控室可自動(dòng)調(diào)節(jié)閥位,實(shí)現(xiàn)點(diǎn)火爐三段燃燒時(shí)空、煤、氣閥門的自動(dòng)調(diào)節(jié),使點(diǎn)火過程各項(xiàng)工藝參數(shù)實(shí)現(xiàn)可追溯,達(dá)到最佳的點(diǎn)火溫度,保證生產(chǎn)過程和產(chǎn)品質(zhì)量。

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    脫硫脫硝環(huán)保在線監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)——導(dǎo)入主控畫面

    脫硫脫硝環(huán)保在線監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)是燒結(jié)廠環(huán)保工作的一項(xiàng)重要考核指標(biāo),為保證環(huán)保數(shù)據(jù)傳輸有效率,維修車間指定專業(yè)電工通過研究分析,制定出可行性方案。通過在設(shè)備周邊敷設(shè)電纜,加裝信號(hào)隔離分配器,再編制計(jì)算機(jī)程序及界面,將脫硫脫硝環(huán)保在線監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)引入燒結(jié)主控畫面,實(shí)現(xiàn)了燒結(jié)主控工根據(jù)環(huán)保在線監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)的變化做出聯(lián)動(dòng)反應(yīng),調(diào)整燒結(jié)工藝參數(shù),做到生產(chǎn)管控的前瞻和預(yù)判,為生產(chǎn)和環(huán)保雙向共贏提供了技術(shù)保障。

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    一次配料值班室——安裝缺料報(bào)警

    1#、2#燒結(jié)機(jī)一次配料各12個(gè)料倉,每個(gè)料倉依靠皮帶秤給燒結(jié)系統(tǒng)輸送原料,但在皮帶秤下料過程中,由于原料粒度、插板開度等原因容易引起下料不均勻,實(shí)際下料量和主控給定的下料量可能會(huì)存在誤差,導(dǎo)致配料不均勻,影響燒結(jié)礦質(zhì)量。維修車間崗位工通過技術(shù)改造,在一次配料值班室安裝缺料報(bào)警裝置,當(dāng)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際下料量與遠(yuǎn)程給定下料量正負(fù)偏差超過工藝要求時(shí),值班室會(huì)自動(dòng)啟動(dòng)聲光報(bào)警,崗位人員可及時(shí)對(duì)配料工藝進(jìn)行調(diào)整,確保下料正常,保證生產(chǎn)穩(wěn)定,質(zhì)量可控。(燒結(jié)廠  李少波)

     

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