進(jìn)入1月份以來,漢鋼公司煉鐵廠噴煤車間緊緊圍繞集團(tuán)、公司提出的368kg/t的焦比為目標(biāo),精心籌劃,眼睛向內(nèi),積極探索,以高爐為中心進(jìn)行生產(chǎn)組織,做足“低成本生產(chǎn),高質(zhì)量出鐵”這篇大文章。
從“供不應(yīng)求”到“供大于求”
作為鐵前系統(tǒng)“提煤降焦”的主戰(zhàn)場(chǎng),向高爐提供優(yōu)質(zhì)煤粉,確保煤粉“供大于求”一直都是煉鐵人奮斗目標(biāo)。然而,受制粉系統(tǒng)能力的限制,高爐的要煤需求無法達(dá)到,導(dǎo)致供需失衡,這也成為 “提煤降焦”低成本戰(zhàn)略中的“致命點(diǎn)”。
陣痛之下必然蛻變。為進(jìn)一步解決制粉能力的提升,提升煤粉制備量,提高兩座高爐的煤比,減少燃料成本,在集團(tuán)及公司大力支持下,通過系統(tǒng)升級(jí)改造建設(shè)一套39t/h中速磨煤機(jī)制粉系統(tǒng),一舉解決掉制約生產(chǎn)的瓶頸,該系統(tǒng)采用噴吹罐并列、單管式智能化噴吹工藝,實(shí)現(xiàn)不間斷智能化噴吹,煤粉也從以前的“供不應(yīng)求”到如今的“供大于求”。
從“沒得選擇”到“客戶需求”
在原先工藝的運(yùn)行下,該廠無煙煤哈氏可磨指數(shù)在44%左右,煤粉結(jié)構(gòu)細(xì)度在60%左右,使得煤粉在高爐內(nèi)不能充分燃燒,不利于降低燃料比,對(duì)爐況穩(wěn)定順行造成一定影響。
為更好的發(fā)揮噴煤的節(jié)能作用,提高煤粉細(xì)度,該廠對(duì)標(biāo)行業(yè)先進(jìn),調(diào)整制粉系統(tǒng)風(fēng)量、控制煤粉系統(tǒng)流量,同時(shí)調(diào)整磨機(jī)分離器,優(yōu)化噴吹系統(tǒng)開停機(jī)參數(shù)與風(fēng)量、送煤量匹配方案。新工藝的上線使得該廠1#、2#煤粉細(xì)度-200目粒度占比保持在85%以上,3#煤粉細(xì)度-200目粒度占比提高至75%以上,完全滿足客戶所需。加之與高爐大富氧、高風(fēng)溫相結(jié)合,提高了煤粉在風(fēng)口區(qū)域的燃燒率,高爐爐況順行得到了大幅度改善。
從“高居不下”到“降本增效”
與此同時(shí),今年該廠在提高高爐操作技術(shù)和生產(chǎn)降本增效上下大功夫,把高爐噴煤作為高爐爐況調(diào)劑和降低生鐵成本的重要手段,結(jié)合自身實(shí)際,不斷加強(qiáng)噴煤生產(chǎn)管理,完善噴煤自動(dòng)控制技術(shù),實(shí)現(xiàn)正常噴煤速率穩(wěn)定誤差小于15%,倒罐速率穩(wěn)定誤差小于20%,且生產(chǎn)一區(qū)與生產(chǎn)二區(qū)煤粉互通技術(shù)的完成,實(shí)現(xiàn)管道氮?dú)庀慕档?span lang="EN-US">50%。通過各項(xiàng)降本措施的落地生根,轉(zhuǎn)變了噴煤系統(tǒng)成本高居不下的被動(dòng)局面,獲得顯著經(jīng)濟(jì)效益,為漢鋼公司穩(wěn)產(chǎn)低耗打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。(煉鐵廠 何光釗 鄧鐵拓)