在煉鋼生產(chǎn)工藝過程中,使用喂絲機(jī)向鋼水包內(nèi)喂線,并通過鋼水包底部吹氬攪拌,實(shí)現(xiàn)對(duì)鋼水成分微調(diào),伴隨著鋼水的合金化、脫氧、脫硫、非金屬夾雜物變形處理等,是精確控制鋼水化學(xué)成分,提高鋼的純凈度,達(dá)到鋼水爐外精煉目的必備手段之一。
找癥結(jié),揭露喂絲設(shè)備“老傷疤”
煉鋼廠自投產(chǎn)以來,因受喂絲平臺(tái)空間限制以及除塵設(shè)備改造影響,導(dǎo)致喂絲機(jī)不能充分發(fā)揮其應(yīng)有功能,同時(shí)送線導(dǎo)管不能根據(jù)鋼水液面高度進(jìn)行調(diào)整,包芯線只喂入鋼水深度0.65-0.75米之間,不能完全進(jìn)入到鋼水液面以下,甚至很多喂絲線盤圈漂浮在鋼水液面上;在熔化包芯線過程需進(jìn)行大氣量吹氬,送入包芯線位置的渣面波動(dòng)嚴(yán)重,鋼水?dāng)嚢璐蠓瓌?dòng)易造成鋼水液面裸露、夾雜物增多及二次氧化污染,可能引發(fā)成分不均勻,鋼坯夾渣等質(zhì)量異議,成為影響鋼材品質(zhì)的“大問題”。
定措施,開具設(shè)備改造“新藥方”
為了充分發(fā)揮喂絲機(jī)的應(yīng)有功能,滿足對(duì)產(chǎn)品成分均勻性和新產(chǎn)品對(duì)鋼水潔凈度的要求,煉鋼廠組織技術(shù)組與設(shè)備科聯(lián)合成立“問題解決小組”。經(jīng)過試驗(yàn)、分析,摸索設(shè)計(jì),多次方案修改和現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量預(yù)算,數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比分析后,“問題解決小組”確立了改造實(shí)施方案,提出對(duì)喂絲機(jī)進(jìn)行送線導(dǎo)管改造,安裝氣動(dòng)伸縮氣缸,除塵罩側(cè)面設(shè)計(jì)導(dǎo)管高度調(diào)整窗口,精準(zhǔn)定位絲線進(jìn)入鋼水位置,更換和調(diào)整壓緊輪,修正送線速度參數(shù),優(yōu)化喂絲機(jī)的電頻參數(shù),調(diào)整包芯線的硬度及距離,引入一鍵式操作按鈕,一系列改造和規(guī)范操作緊鑼密鼓地得到了落實(shí)。
盯效果,收獲工藝成本“金元寶”
元月份以來“問題解決小組”對(duì)改造后的喂絲機(jī)跟蹤驗(yàn)證,經(jīng)過改進(jìn)后的喂絲機(jī)操作簡(jiǎn)單,維護(hù)方便,喂線深度能達(dá)到1.2米-1.8米之間,改善了鋼水吹氬喂絲工藝效果。針對(duì)不同的鋼水條件,采取不同的喂絲處理工藝,不但促進(jìn)了鋼水中非金屬夾雜物上浮去除,控制了生產(chǎn)節(jié)奏,提高了合金收得率;而且喂絲爐次溫降小、節(jié)省時(shí)間,確保了鋼水成分均勻、質(zhì)量穩(wěn)定,還精準(zhǔn)控制了元素含量達(dá)標(biāo),消除了成分偏析,氣體含量得到大幅度降低?傮w上,實(shí)現(xiàn)了工藝流程更優(yōu)化,處理效果最佳,合金消耗量最少,達(dá)到節(jié)能降耗的效果。
自改造投用以來,鋼水喂絲增碳成功率穩(wěn)定在99%以上,尤其對(duì)喂絲后的鋼坯進(jìn)行光譜成分及低倍樣對(duì)比,前后偏差在0.001%-0.003%之間,鋼坯一次檢驗(yàn)合格率提高至99.90%,鋼水合格率提高至99.98%,鋼坯合格率提高到99.99%,期間未發(fā)生因喂絲原因?qū)е碌馁|(zhì)量異議。節(jié)約喂絲包芯線使用,全年可降低成本36萬元左右。
通過對(duì)喂絲機(jī)的改造,有效解決了影響鋼水質(zhì)量的瓶頸問題,同時(shí),為后期公司開發(fā)新品鋼以及高潔凈度鋼種的生產(chǎn)奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。(煉鋼廠 曹振民)