新年伊始,軋鋼廠軋機(jī)裝配車間持續(xù)深化“一切圍著生產(chǎn)經(jīng)營轉(zhuǎn),一切為了經(jīng)濟(jì)效益干”的管理理念,以實(shí)干巧干、集思廣益、深挖內(nèi)潛為導(dǎo)向標(biāo),用一項(xiàng)項(xiàng)小技小改推動(dòng)生產(chǎn)成本逐步降低,助力生產(chǎn)經(jīng)營實(shí)現(xiàn)元月開門紅。
自制風(fēng)炮架,方便又安全
此項(xiàng)技改前,該車間裝配預(yù)裝人員在使用風(fēng)炮緊固軋機(jī)螺絲倒槽時(shí),存在著風(fēng)炮較重,人員操作很不方便并且極易產(chǎn)生安全事故的緣由。為解決這一問題,該車間專業(yè)技術(shù)人員通過研究討論,決定制作一個(gè)風(fēng)炮支架助力備件軋機(jī)的預(yù)裝工作。
通過測(cè)量、設(shè)計(jì)、焊接等工序,支架制作完后,可將U型環(huán)把平衡器連接在風(fēng)炮上。此舉 “一箭三雕”使用效果方便快捷,有效解決了人工手托風(fēng)炮存在的安全風(fēng)險(xiǎn)和勞動(dòng)強(qiáng)度,同時(shí)快速提升了工作效率。
水管小改造,提效又延壽
由于前期回貨一批軋機(jī)所使用的水管出水孔少且固定焊死在橫梁上,位置無法調(diào)節(jié),軋機(jī)上線使用軋輥冷卻效果差,經(jīng)常出現(xiàn)堵塞現(xiàn)象,導(dǎo)致導(dǎo)輥抱死被迫停機(jī)的情況時(shí)有發(fā)生,長時(shí)間影響生產(chǎn)。
為解決這一問題,該車間班組人員集思廣益,最終確定用Φ18、Φ10的金屬管根據(jù)位置彎曲成u型,再對(duì)準(zhǔn)冷卻部位進(jìn)行畫線、切割、開水孔,將切割部位進(jìn)行密封焊接并固定在導(dǎo)衛(wèi)上的方案。近幾日,經(jīng)改造上線投用后,大大改善了導(dǎo)輥冷卻效果,減少了導(dǎo)輥磨損,杜絕了導(dǎo)輥因冷卻不足而產(chǎn)生抱死、粘鋼等現(xiàn)象,既延長了導(dǎo)衛(wèi)使用壽命又減少更換導(dǎo)衛(wèi)頻次,收獲了軋線成材率提升與生產(chǎn)影響降低的雙贏效果。
巧改小螺母,高效又降本
在新年前,由于棒線軋制Ø12五切分規(guī)格所需的導(dǎo)衛(wèi),其出口導(dǎo)衛(wèi)盒設(shè)計(jì)制造的缺陷, NA扭轉(zhuǎn)導(dǎo)衛(wèi)很難裝進(jìn)導(dǎo)衛(wèi)盒,而且上線后容易出現(xiàn)因螺絲松動(dòng)脫落導(dǎo)致誤機(jī)的情況。
集思廣益方能碰撞出智慧的火花,為確保上線導(dǎo)衛(wèi)質(zhì)量,該車間棒線裝配導(dǎo)衛(wèi)班與技術(shù)員協(xié)商對(duì)其進(jìn)行改造,確定方案后班長田春立即聯(lián)系機(jī)加線切割人員將NA扭轉(zhuǎn)導(dǎo)衛(wèi)的鎖緊螺母進(jìn)行加工,通過測(cè)量、找正、裁剪、固定等工序,安裝后鎖緊螺母能夠完美發(fā)揮其應(yīng)有作用。同時(shí)經(jīng)試用,導(dǎo)衛(wèi)盒能夠快速安裝,上線使用效果良好,再未出現(xiàn)螺絲松動(dòng)脫落等現(xiàn)象,目前鎖緊螺母已加工50件,全部正常投入使用,能綜合節(jié)約成本2000元左右。
聚沙成塔,集腋成裘。成本管控在一點(diǎn)一滴中匯聚成無窮大,小改小革不僅產(chǎn)生了經(jīng)濟(jì)效益,還降低了人員勞動(dòng)強(qiáng)度,更有效地確保了安全生產(chǎn)順行。(軋鋼廠 張媛媛)