新年伊始,漢鋼公司動(dòng)力能源中心牢固樹立“過緊日子”的思想,以提指標(biāo)、降消耗、堵浪費(fèi)、保供應(yīng)為抓手,拓展創(chuàng)效新空間,激活降本增效“新引擎”。
優(yōu)化生產(chǎn),建立能源指標(biāo)管理體系
該中心以“抓基礎(chǔ)、管狀態(tài)、盯細(xì)節(jié)”為抓手,提升設(shè)備精細(xì)化管理,優(yōu)化設(shè)備管理手段,將37臺(tái)水泵改造為變頻,有利于平衡管網(wǎng)壓力和流量控制;將V型反洗水改造為回用水,降低新水消耗,回用水可循環(huán)使用;將隔膜泵改為渣漿泵,壓濾機(jī)運(yùn)行率提升50%;根據(jù)用戶需求將少量回用水加入新水系統(tǒng),可降低新水成本;將物流中心直配庫、成品庫長流水、中和料場雨水回收處理,可改善回用水水質(zhì);同時(shí)推進(jìn)自動(dòng)化升級(jí)改造,提高遠(yuǎn)程自動(dòng)化監(jiān)控成都,有效提高職工勞動(dòng)效率,積極落實(shí)各生產(chǎn)環(huán)節(jié)“撿芝麻”。
開源節(jié)流,以新技術(shù)降低能源成本
為進(jìn)一步降低成本消耗,該中心通過對(duì)標(biāo)學(xué)習(xí),積極落實(shí)“避峰就谷、科學(xué)用電”原則,做到“既有分工,又有合作”,加強(qiáng)330KV變電站下網(wǎng)負(fù)荷和各單位用電負(fù)荷監(jiān)控,嚴(yán)格控制電力負(fù)荷,所有設(shè)備啟動(dòng)、試機(jī)等全部安排在平谷時(shí)段,調(diào)度隨時(shí)根據(jù)生產(chǎn)最煤氣系統(tǒng)平衡,及時(shí)調(diào)整轉(zhuǎn)爐回收co回收指標(biāo)1500Kcal左右,保證20萬氣柜柜容在15萬Nm3以上,做到尖峰時(shí)段儲(chǔ)能發(fā)電,保證電廠1#2#機(jī)組煤氣用量16萬Nm3,提高發(fā)電負(fù)荷,降低下網(wǎng)電量;快速推進(jìn)水系統(tǒng)優(yōu)化項(xiàng)目,分段、分時(shí)將老漢鋼、諸葛村富裕水回收,利用除鹽水制備系統(tǒng),日消耗3500 m3,將70%高品質(zhì)水注入新水系統(tǒng),有力推動(dòng)噸鋼耗新水不斷下降,為節(jié)能控本再添新動(dòng)力,保持精打細(xì)算“過日子”。
指標(biāo)管控,定額管控推進(jìn)能源消耗
該中心堅(jiān)持以降低能源指標(biāo)消耗為突破口,每天由專人對(duì)綜合能源消耗情況進(jìn)行全面分析,以能耗指標(biāo)倒推成本費(fèi)用,緊盯煤氣回收量、噸鋼取水成本、煤氣發(fā)電量,以“定檢、定修”為主線,提升設(shè)備精細(xì)化管理,優(yōu)化設(shè)備管理手段,實(shí)施差異化維修。進(jìn)口能源指標(biāo)將脫硫水供往煉鋼熱門坑燜渣使用技術(shù)攻關(guān),項(xiàng)目實(shí)施后杜絕了脫硫水排往中央水處理污染水質(zhì),同時(shí)減少煉鋼燜渣用水成本,全年共節(jié)約用水成本20多萬元;V型濾池反洗水由新水改造成回用水反洗,全年可節(jié)約費(fèi)用約95萬元,同時(shí)進(jìn)一步加大公司供水網(wǎng)管檢查力度,嚴(yán)防“跑冒滴漏”現(xiàn)象,落實(shí)多管齊下“摳”效益。
面對(duì)新的起點(diǎn),動(dòng)力能源中心將以進(jìn)一步深化改革為出發(fā)點(diǎn),在細(xì)節(jié)上下功夫,以20項(xiàng)能源指標(biāo)為落腳點(diǎn),扎實(shí)推進(jìn)質(zhì)量、效率、動(dòng)力新目標(biāo),全面做好能源介質(zhì)平穩(wěn)供應(yīng),誓奪開門紅。(動(dòng)力能源中心 郭超鋒)