古人云:失之毫厘謬以千里。鋼鐵企業(yè)作為能源消耗型產(chǎn)業(yè),能源計量上毫厘之差,則會造成生產(chǎn)經(jīng)營成本差之千里。煉鋼廠設備科圍繞“一切圍繞經(jīng)濟效益”的原則,走好“三步棋”,為公司發(fā)展再添新動力。
走好教育“培訓棋”,在學中干、干中學。為提升計量在鋼材質量和成本管理的基礎支撐作用,煉鋼廠設備科以三、四級能源計量器具改造為契機,聚焦能源管理各個環(huán)節(jié),結合生產(chǎn)需要,近期新安裝測量設備,這對班組人員業(yè)務素質提出了新要求。設備科積極開展測量培訓,從全自動壓力校驗儀的使用,到電磁流量計安裝注意事項及關鍵流量指標設置、渦街流量計工作原理及常見故障處理方法等都一一進行講解,不斷提高班組人員業(yè)務素質,強化測量工作的規(guī)范性,助力能源管控精細化、標準化。
走好設備“換代棋”,能源計量精準化。煉鋼區(qū)域內(nèi)能源介質流量計大部分是建廠初期安裝,使用時間長,計量可靠性逐漸降低,加之區(qū)域內(nèi)用氣設備逐年增加,流量計配備卻相對不足,不斷變化的現(xiàn)場環(huán)境對氣體流量測量的狀態(tài)參數(shù)、流量范圍、準確度等都提出了新要求。為保障煉鋼區(qū)域內(nèi)能源計量數(shù)據(jù)的精準化,提高煤氣、氧氣、氮氣等氣體用量的動態(tài)監(jiān)測能力,煉鋼廠設備科第一時間組織儀表維修人員對煉鋼廠內(nèi)部各個能源介質使用量、計量器具性能進行了系統(tǒng)、全面的排查,發(fā)現(xiàn)問題及時處理、完善。針對計量器具配備不足問題,及時與動力能源中心溝通,并配合能源管理部門先后在水泵房、二次除塵、汽包蒸汽并網(wǎng)等區(qū)域增加了23臺流量計,全面、準確掌握各個環(huán)節(jié)能源消耗量,為能源管理提供可靠的支撐。
走好維修“保養(yǎng)棋”,做到毫厘必精。“數(shù)據(jù)是能源消耗的標準,更是保證鋼材質量,哪怕是0.01的差距,也絕不能放過,必須做到精益求精。”這是設備主管陳小冬時常對班組成員說的一句話,也是班組在計量工作中踐行的標準。
近日在日常點檢1#轉爐43米時,43米末端循環(huán)水流量計數(shù)據(jù)近期波動較大。儀表班成員詳細檢查了流量計的線路和電導率及周圍環(huán)境。最后發(fā)現(xiàn)43米末端流量計是管道底部插入式垂直安裝,管道常年積水造成管道內(nèi)部生銹,雜質在管道底部集聚,并進入流量計主體,引起流量計內(nèi)部堵塞,從而導致監(jiān)測數(shù)據(jù)出現(xiàn)嚴重偏差。為此,設備科立即組織更換新的節(jié)流裝置,彌補90°垂直安裝的不足,避免管到底部雜物進入流量計本身,保證計量數(shù)據(jù)的真實、可靠。(煉鋼廠:陳小冬 劉莉)