“‘增節(jié)降’的開展,必須全員發(fā)動、全員參與。通過增噴煤、降焦比、節(jié)能耗的攻關,要切實降低生產(chǎn)成本”2月份,高爐入爐焦比比計劃降低10 kg/t,煤比較計劃提高19 kg/t。
廠長助力卞衛(wèi)新介紹:“我們將鐵前項目分成增收和節(jié)降兩類,分別進行考核。增收項目‘收入-支出=效益’,節(jié)降項目‘原成本-現(xiàn)成本=成效’,目的就是要將實際效益考核到位,并以此為基礎,獎優(yōu)罰劣。”
一季度以來,漢鋼公司煉鐵廠兩座高爐進入平穩(wěn)運行階段,通過優(yōu)化配料結(jié)構(gòu)、優(yōu)化工藝參數(shù),通過規(guī)范工藝制度,實現(xiàn)標準化、規(guī)范化操作,著力開展增噴煤降焦比攻關。面對焦炭價格相對較高,煤粉價格相對便宜,通過提高煤比,可有效降低鐵水成本。增煤降焦比需要穩(wěn)定順行的爐況,優(yōu)化爐內(nèi)裝料制度入手穩(wěn)定爐內(nèi)煤氣的分布,確保煤氣流在中心和邊緣都有上升的通道。構(gòu)建合理的焦礦平臺,創(chuàng)立有利于增噴煤降焦比的裝料制度。2月份煤比同比提高25 kg/t,濕焦負荷同比提高5.94%,高爐爐況更加穩(wěn)定,為增噴煤降焦比奠定了基礎。
提高穩(wěn)定高風溫是增噴煤降焦比的直接手段,高爐冶煉的經(jīng)驗數(shù)據(jù)表明,每提高100℃風溫,會相應降低15千克/噸的焦比。該廠狠抓崗位操作,通過尋優(yōu)燒爐,合理調(diào)整空燃比規(guī)定風溫的使用標準和調(diào)節(jié)幅度,減少操作的隨意性。按照恒定風溫的操作要求,及時換爐,爐內(nèi)做好趨勢調(diào)劑,超前采用煤量微調(diào)等措施調(diào)劑爐溫,既避免爐溫的大起大落,也減少了對風溫恒定使用的人為干預。2月份,兩座高爐風溫穩(wěn)定率達到100%。也為增噴煤降焦比提供了有力支撐。
提高煤氣利用率是噴煤降焦的必要手段。在增噴煤降焦比攻關中圍繞提高煤氣利用率勇于創(chuàng)新,勇于實踐。積極通過激光料面監(jiān)測,提供精準實時數(shù)據(jù);直觀監(jiān)測爐頂中心煤氣流變化,指導裝料制度調(diào)整;特殊爐況下提供準確信息,指導操作制度調(diào)整,尤其二號高爐通過實施大礦批冶煉提高了煤氣利用率,礦批批重從58噸增加到64噸,一舉躍上大礦批平臺。隨著焦炭用料改善、高富氧率、大噴煤,帶動了煤氣利用率的攀升。目前,高爐實時在線煤氣利用率達到了46%,比實施大礦批之前提高了3個百分點。
自“增節(jié)降”開展以來,該廠充分圍繞節(jié)支,優(yōu)化設備大型用電設備啟停機、合理安排過料時間,實行 “避峰就谷”措施的運行方式;入春以來,日照時間不斷增長,調(diào)整區(qū)域照明的時間進行了動態(tài)調(diào)整,抱著“一分錢摳出來的效益為成本”的信念,實現(xiàn)全廠降低電能消耗;在節(jié)水方面,針對長時間休風的高爐,逐步關停部分冷卻運行水泵;回用水再次使用,檢查區(qū)域內(nèi)用水管道設施,杜絕跑冒滴漏造成的水資源浪費,達到節(jié)能降耗的目的。除此之外,該廠在修舊利廢上做足文章,先后完成皮帶滾筒修復、沖渣泵、鑿巖機、炮冒等進行修復再利用,對各車間的易損耗材進行量化使用,在廢舊物品中扣出百萬余元的可見效益。(煉鐵廠 何光釗)