鋼包不僅是承載鋼水的熔融金屬設(shè)備,也是銜接轉(zhuǎn)爐和連鑄生產(chǎn)的重要環(huán)節(jié),它的運(yùn)行狀況對(duì)煉鋼安全生產(chǎn)、鋼水質(zhì)量和生產(chǎn)成本有著重要影響。為了充分發(fā)揮鋼包在煉鋼安全生產(chǎn)和質(zhì)量控制以及降本增效方面的重要作用,煉鋼廠鋼包車間從提升鋼包功能、保障鋼水質(zhì)量改善的要求入手,對(duì)備用包烘烤方式和鋼包底吹氬單向閥進(jìn)行了高效改進(jìn),增強(qiáng)了鋼包功能,實(shí)現(xiàn)了鋼包運(yùn)行安全、鋼水提質(zhì)、降低出鋼溫度的三重顯著功效。
富氧助燃烘烤備用包,提高包襯烘烤溫度50℃,降本效果顯著。目前煉鋼廠的混鐵爐、中間包、鋼包、廢鋼及合金烘烤均使用轉(zhuǎn)爐煤氣進(jìn)行保溫或烘烤,煤氣消耗量大,造成煤氣流量不足,壓力波動(dòng)大。有時(shí)由于轉(zhuǎn)爐煤氣熱值偏低等現(xiàn)象,導(dǎo)致備用包包襯烘烤溫度只能達(dá)到950℃左右,致使出鋼溫度偏高,影響了轉(zhuǎn)爐消耗的控制,同時(shí)也增加了鋼水中夾雜物的含量。為了提高鋼包包襯烘烤溫度,鋼包車間與設(shè)備科共同協(xié)作,根據(jù)烤包目標(biāo)溫度,完成了利用富氧技術(shù)提高鋼包包襯溫度方案,經(jīng)過(guò)多次試驗(yàn)和完善,將空氣中的氧含量確定為10%,將包襯溫度由950℃提升至1000℃,經(jīng)運(yùn)行統(tǒng)計(jì)降低出鋼溫度15℃,降低鋼鐵料消耗降低15kg/t鋼。
改進(jìn)鋼包底吹管單向閥管理及運(yùn)行方式,消除鋼包運(yùn)行安全隱患,鋼水底吹氬達(dá)到99.50%,同時(shí)消除了鋼包運(yùn)行安全隱患。鋼包底吹氬是均勻鋼水成份和溫度、促進(jìn)夾雜物上浮,提高鋼水純凈度的重要手段。之前,為了單方面控制單向閥消耗,鋼包底吹管單向閥使用時(shí)間較長(zhǎng),使用過(guò)程中檢查維修時(shí)間短、周期不固定,時(shí)有單向閥堵塞情況發(fā)生,造成鋼水?dāng)嚢璨痪鶆,夾雜物上浮不充分,影響了鋼坯質(zhì)量。同時(shí),為了更換堵塞底吹管單向閥,鋼包工需要靠近盛滿鋼水的鋼包進(jìn)行作業(yè),如果鋼水氧化性較強(qiáng),飛濺出的鋼水會(huì)燙傷操作的鋼包工,存在較大的安全隱患。為了確保鋼包工的人身安全,改善鋼水底吹氬效果,經(jīng)過(guò)鋼包車間多次試驗(yàn),在新包投用時(shí)在底吹管更換安裝新的單向閥,并在鋼包小修和中修時(shí),對(duì)單向閥進(jìn)行全面詳細(xì)的檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理,確保了每一爐鋼水底吹氬的正常進(jìn)行。經(jīng)進(jìn)一步規(guī)范操作,目前鋼水底吹氬透氣率達(dá)到99.50%,鋼水中各元素波動(dòng)控制在0.02%范圍內(nèi),經(jīng)鋼坯低倍檢驗(yàn),鋼中夾雜物進(jìn)一步減少。同時(shí),由于單向閥堵塞情況的消除,鋼包工的人身安全也得到有效保障。(煉鋼廠 皇甫江濤 王鮮明)